鍋爐熱平衡實驗的目的,“一帶一路”包括絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀(jì)海上絲綢之路,核心是以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主線,加強全方位互聯(lián)互通。這也為中正鍋爐實現(xiàn)更廣泛的國際合作提供了機遇,迅速打開了“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的銷售市場。
鍋爐熱平衡實驗的目的,論發(fā)展,質(zhì)量才是硬道理。通過本次質(zhì)量管理動員大會,中正鍋爐全體員工深刻感受到了不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量的重要性,并表示會以更高的工作標(biāo)準(zhǔn)、更大的工作熱情投入到工作中去,為實現(xiàn)中正鍋爐高質(zhì)量發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。此次質(zhì)量動員大會的召開,標(biāo)志著中正鍋爐質(zhì)量提升工作正式開始。質(zhì)量就是企業(yè)的生命,任何一個企業(yè)要生存要發(fā)展,就務(wù)必做到千方百計致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量,不斷創(chuàng)新和超越,追求更高的目標(biāo)。未來,中正鍋爐將以實際行動不懈追求高品質(zhì),精益求精,方能處于工業(yè)鍋爐行業(yè)領(lǐng)先之列,譜寫中正鍋爐的質(zhì)量新篇章!
鍋爐熱平衡實驗的目的,中正鍋爐為進(jìn)一步完善公司運營結(jié)構(gòu),深化企業(yè)改革,加快管理升級,自2018年起,便大力推行了信息化管理軟件模塊,目標(biāo)在兩年內(nèi)完全達(dá)到無紙化智能生產(chǎn)線,做到每道工序可視化,每個零件可追溯。在質(zhì)量管理以及6S管理方面也引進(jìn)專業(yè)的團隊來協(xié)助管理,目的就是推動管理創(chuàng)新,由中正制造升級成為中正“智”造。
中正SZS型油氣爐采用分級燃燒和FGR煙氣再循環(huán)兩大世界低氮燃燒領(lǐng)域前沿技術(shù),可將NOX的排放量降低至28毫克/立方米以下,是現(xiàn)有國家普遍標(biāo)準(zhǔn)的1/6,不僅完全符合目前我國最嚴(yán)苛的北京、鄭州等地的低氮排放標(biāo)準(zhǔn)要求(30 mg/m3),更是達(dá)到了低氮排放燃燒技術(shù)的較高水平。加上SZS型鍋爐的高安全性、高達(dá)98%的熱效率,以及配備的智能鍋爐物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),該爐型既實現(xiàn)了超低氮排放,又大大節(jié)約了能源,成為了各行業(yè)客戶的優(yōu)先之選。
鍋爐安裝期間,根據(jù)吉林正大原有的整體項目設(shè)計方案,導(dǎo)熱油管從一樓鍋爐房延伸至三樓的生產(chǎn)車間,出現(xiàn)了無法完成供油的情況,而經(jīng)檢測,導(dǎo)熱油鍋爐系統(tǒng)參數(shù)一切正常。面對這一情況,中正鍋爐技術(shù)團隊通過對整個項目進(jìn)行勘察發(fā)現(xiàn),500多米的導(dǎo)熱油管道,從一樓輸送至三樓,原有的管道壓力不足,根本無法實現(xiàn)正常供油。經(jīng)過中正鍋爐技術(shù)人員的一系列測算和演示,在供油管道末端增設(shè)增壓泵,成功為正大集團解決了難題。目前這批導(dǎo)熱油鍋爐已經(jīng)運行三年之久,性能良好,故障率低,得到了吉林正大領(lǐng)導(dǎo)人的一致好評。
鍋爐焊接中缺陷的分類主要分為四類,其中包括: 1、坡口和裝配的缺陷;2、焊縫形式、尺寸和接頭外部缺陷;3、焊縫和接頭內(nèi)部的工藝性缺陷;4、接頭的機械性能低劣;5、焊接接頭和焊縫的金項組織、耐腐蝕性能和理化指標(biāo)不符合要求。中正鍋爐的縱、環(huán)縫焊接均采用先進(jìn)的埋弧自動焊工藝,并對焊縫進(jìn)行100%的射線探傷,避免出現(xiàn)以上焊接缺陷,以保證焊接質(zhì)量。
對中正鍋爐而言,所謂創(chuàng)新不僅指鍋爐技術(shù)和產(chǎn)品的推陳出新,更確切地說,創(chuàng)新是一種思維,無論是產(chǎn)品創(chuàng)新,還是企業(yè)制度、營銷方式的創(chuàng)新,都為中正鍋爐保持了永續(xù)的發(fā)展活力,也是全球工業(yè)鍋爐行業(yè)的必行之路。